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2019-12

重慶博張生產(chǎn)部積極配合《提案改善管理辦法》,提出多個有價值的改善方案!特此表彰

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  持續(xù)改進(jìn),是企業(yè)發(fā)展的永動機(jī)。為激發(fā)員工潛能,充分發(fā)揮員工的聰明才智和主動性,踴躍參與到公司精益生產(chǎn)中來,提高勞動效率,降低生產(chǎn)成本,為企業(yè)發(fā)展獻(xiàn)計獻(xiàn)策,同時實現(xiàn)自我價值。公司特制定了《提案改善管理辦法》。
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  自公司倡導(dǎo)全員進(jìn)行提案改善、效率提升、成本控制,大力推進(jìn)精益化生產(chǎn)以來,各部門積極響應(yīng)公司號召,涌現(xiàn)出一批批優(yōu)秀團(tuán)體和個人,給公司的發(fā)展增添了新的動能。特別是公司生產(chǎn)部,在朱朝建部長的領(lǐng)導(dǎo)下,成績突出,效果顯著。短短時間內(nèi),已相繼提出了多個改善方案并已得到大力實施。他通過強(qiáng)化班組建設(shè),以更寬廣的視野、更豐富的手段來進(jìn)行日常提案改善工作,帶領(lǐng)生產(chǎn)部團(tuán)隊在生產(chǎn)過程中時時尋求效率進(jìn)步,事事講究方法技術(shù),給公司帶來了最直接的經(jīng)濟(jì)效益,也讓團(tuán)隊的凝聚力和業(yè)務(wù)能力得到顯著提高。
  本著公平、公正、公開的原則,對生產(chǎn)部提出的多項優(yōu)秀提案,經(jīng)過逐層評比,優(yōu)中逐優(yōu),評出了四個提案進(jìn)行獎勵和表揚(yáng),望大家再接再厲,共創(chuàng)輝煌。
  1.剪板下料工序改善
  改善前:生產(chǎn)車間剪板下料工序,由于板料長、板材過重;因此在下料時,必須兩個人以上操作,并且得使用行車加以輔助,同時在進(jìn)料和對線過程中十分吃力,兩人的力量都很困難,且很不容易對正;利用行車進(jìn)退進(jìn)料時,進(jìn)退尺寸無法掌控;總之,下料工序操作難度大、勞動強(qiáng)度大、操作起來很不安全。
  改善后:進(jìn)料十分輕松,一個人就能使板材自由進(jìn)退(無需使用行車輔助),對線容易和方便。從而大大降低了勞動強(qiáng)度,縮短了下料時間,排除了安全隱患,達(dá)到良好效果。
  2.加長降膜管纏管工裝改善
  2019年9月10日,機(jī)加組羅軍帶隊對加長降膜管的纏管工裝用廢料進(jìn)行了優(yōu)化改進(jìn),通過使用驗證,得到了很大改善。改進(jìn)前后的情況如下表:
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  通過此次有效改善使工裝得以正常使用、廢料得以充分利用、人工數(shù)量得以減少、勞動強(qiáng)度得以大大降低、質(zhì)量得以保證、安全隱患得以排除、生產(chǎn)效率得以大幅提升。
  3.主刀片銑床加工刃口工序改善
  2019年10月15日,生產(chǎn)部對主刀片銑床加工刃口工序進(jìn)行改善。從新制作出一個工裝,能同時裝夾三塊刀片進(jìn)行加工。
  改善前:原有結(jié)片機(jī)主刀片,在銑加工刃口過程中,由于工裝的局限,只能在上面裝夾一塊刀片進(jìn)行加工,這樣加工效率較低。
  改善后:經(jīng)過工裝改進(jìn)后,裝夾三塊刀片進(jìn)行銑加工,結(jié)果顯示此方法完全能滿足加工,且加工刀片完全滿足質(zhì)量要求,由此,對刀片刃口銑削工序加工效率在原基礎(chǔ)上提高60%左右。
  經(jīng)過對改善后效果的分析,原工裝只能裝夾一塊刀片進(jìn)行銑削刃口時,需要12分鐘,經(jīng)過改進(jìn)后工裝,可以裝夾3塊刀片同時加工,時間需13分鐘,平均每塊刀片加工時間縮短到4.5分鐘,從而提高加工效率60%左右,減少加工時間7.5分鐘/件。
  4.焊機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)工裝改善改善
  2019年10月25日,生產(chǎn)部對焊機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)工裝進(jìn)行了改善。
  經(jīng)過對改善后效果的分析,原焊機(jī)搬運(yùn)方式需要分設(shè)備與氣瓶兩次搬運(yùn),同時員工勞動強(qiáng)度較大,通過改進(jìn)后,搬運(yùn)只需一次就能輕松完成,從而減少搬運(yùn)時間,降低勞動強(qiáng)度。
  改善前:根據(jù)公司設(shè)備的配置,不可能在每個需要焊接的地方配備一臺焊接設(shè)備,因此時常就會產(chǎn)生焊機(jī)的搬動,甚至跨車間進(jìn)行搬動,從原有搬運(yùn)方式分析,人員搬動比較費力,并且氣瓶與焊接需要多人或者來回多次進(jìn)行。
  改善后:經(jīng)過工裝改進(jìn)后,焊機(jī)搬運(yùn)時間大大減少,工人勞動強(qiáng)度也有所降低。
  控制每一道工序,做好每一件產(chǎn)品是生產(chǎn)部的工作法則。通過改善,挖掘出員工智慧,大大提高了班組間的協(xié)作能力,增強(qiáng)了團(tuán)隊意識,在公司內(nèi)部形成了一個積極向上的企業(yè)文化氛圍。鑒于此等優(yōu)秀集體和優(yōu)秀作風(fēng),公司倡導(dǎo)全體員工像生產(chǎn)部學(xué)習(xí),積極參與到精益生產(chǎn)中來,同時也望生產(chǎn)部再接再厲,再創(chuàng)新高,為公司的發(fā)展貢獻(xiàn)更多的力量。

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